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第247章 国产光纤通信材料研发突破(1 / 1)

卷首语 【画面:1973 年 10 月的上海硅酸盐研究所 302 实验室,磨砂玻璃灯罩下,46 岁的材料科学家老郑戴着护目镜,用镊子夹起发丝般的光纤样本,对着 20 瓦的白炽灯观察透光率。他的白大褂口袋里露出半截 1972 年的《国外光纤技术简报》,“石英玻璃损耗低于 20dB/km” 的标注被红笔圈得模糊,旁边是写满化学式的烟盒纸,背面画着自制的 “气相沉积炉” 草图。字幕浮现:1973 年深秋,当国际通信巨头垄断光纤预制棒技术,中国材料学家在坩埚与光谱仪之间展开突围。老郑团队用国产石英砂烧制玻璃预制棒,在氢氧焰的高温与显微镜的微光中寻找杂质克星,于上千次坩埚炸裂与光谱数据的比对中破译透光密码 —— 那些被高温灼穿的石棉手套、记录着千次失败的实验日志、在保密车间诞生的乳白色预制棒,终将在历史的光纤族谱中,成为中国光通信产业的第一根 “光芯”。】 1973 年 10 月 5 日,上海漕河泾的保密车间里,老郑将第 17 根开裂的预制棒摔在耐酸瓷盘上,飞溅的玻璃碎屑在地面划出细碎的光斑。助手小陈举着光谱仪报告,声音里带着沮丧:“损耗还是 30dB/km,比国外样品高 50%。” 老郑盯着实验台上的进口光纤截面图,玻璃芯层的气泡缺陷像眼中的沙粒 —— 这是他从香港友人处获得的珍贵样本,直径 125 微米的光纤里,藏着国外企业的技术壁垒。 一、石英砂的提纯战役 根据《1973 年光纤材料研发档案》(档案编号 GY-CL-1973-10-01),老郑团队的首要任务是破解 “高纯石英砂” 密码。他们跑遍全国 13 个石英矿,最终在安徽凤阳找到二氧化硅含量 99.92% 的矿石,却发现铁、铜等金属杂质含量超标 3 倍。“就像在米里掺了沙子,” 老郑指着显微镜下的杂质颗粒,“这些金属离子就是光的杀手。” 团队借鉴 1964 年原子弹用高纯铀提炼技术,设计出 “三级酸浸 - 高温焙烧” 工艺:先用氢氟酸浸泡矿石 72 小时,再在 1300℃电炉中通入氯气焙烧,最后用去离子水冲洗 32 次。当第一炉提纯后的石英砂在坩埚中融化,老郑发现杂质含量降至 0.0008%,这个数据让他想起 1958 年炼出第一炉不锈钢时的场景 —— 纯度,永远是材料科学的生命线。 二、气相沉积的火焰芭蕾 10 月 15 日,自制的 “73 型气相沉积炉” 首次点火。老郑亲自操作氢氧焰喷枪,将四氯化硅气体喷射到旋转的石墨靶棒上,白色粉末在高温中烧结成透明玻璃层。但第 3 次沉积时,靶棒突然断裂,高温火焰在炉内形成涡流,将预制棒烧出凹陷。“就像在大风里绣花。” 他在实验日志中画下火焰轨迹图,发现气流稳定性是关键。 年轻技工老王受老式纺车启发,设计出 “陀螺稳定装置”,让靶棒在沉积时保持匀速旋转。当新装置启动,氢氧焰在靶棒表面均匀铺开,形成 0.1 毫米的透明沉积层,老郑用千分尺测量时,发现同心度误差小于 0.05 毫米 —— 这是国产设备从未达到的精度。 三、杂质陷阱的化学博弈 真正的突破来自对羟基离子的围剿。光谱分析显示,国产光纤的水峰损耗(1383nm 处)高达 50dB/km,而国外样品低于 10dB/km。老郑带着团队排查三个月,发现问题出在玻璃熔炉的耐火砖 —— 其含有的结晶水在高温下释放羟基。“敌人藏在炉子里。” 他果断改用进口刚玉砖,同时在炉内通入干燥氮气,将水分含量控制在 5ppm 以下。 更细微的战斗在分子层面展开。老郑从硅酸盐学报找到灵感,在原料中加入 0.01% 的氟化物,形成 “羟基捕获阱”,这个源自陶瓷釉料配方的创新,让水峰损耗降至 15dB/km,虽然仍高于国外水平,却为后续研究打开了突破口。 四、拉丝塔的速度博弈 11 月,团队在拉丝塔遭遇 “速度 - 损耗” 悖论:拉丝速度超过 10 米 / 秒,光纤表面出现微裂纹;低于 5 米 / 秒,内部应力导致损耗上升。老郑在拉丝现场守了三天三夜,发现冷却气流的温度梯度是关键。他带着工人改装冷却系统,用紫铜管绕制螺旋形气路,将冷却风温从 25℃降至 15℃,同时在拉丝模表面镀上金刚石薄膜。 当拉丝速度稳定在 8 米 / 秒,老郑用放大镜观察新拉出的光纤,表面光滑如镜,在灯光下呈现出微弱的蓝色光晕 —— 这是低损耗的标志。小陈用进口光功率计测试,1550nm 波长下的损耗值在 0.8dB/km 处徘徊,这个数据让整个实验室沸腾,因为这意味着国产光纤首次进入 “可用级”。小主,这个章节后面还有哦,请点击下一页继续阅读,后面更精彩! 五、暗室里的光谱对话 12 月,终极测试在暗室展开。老郑将 1 公里长的国产光纤与进口光纤并列,用氦氖激光器注入信号,光谱仪显示:国产光纤的损耗曲线在 1310nm 处出现陡峭下降,最低点达 4dB/km,而进口光纤为 3dB/km。“我们只差 1dB,” 老郑敲了敲光谱图,“但这 1dB,是从无到有的跨越。” 团队随后发现,剩余损耗来自玻璃中的气泡缺陷。老技工老李从茅台酒窖的陶坛密封得到启发,在沉积炉内增加 “负压缓冲层”,让玻璃液在固化时自然排出气泡。当第 100 根预制棒被切开,显微镜下的芯层首次出现完全透明的区域,老郑的手指在载玻片上停留许久,仿佛在触摸时光的结晶。 六、保密车间的历史刻度 1974 年 1 月,《国产光纤预制棒研发报告》(档案编号 GY-CL-1974-01-15)显示,新型预制棒生产的光纤在 1310nm 处损耗降至 3.2dB/km,接近国际先进水平(3dB/km),水峰损耗控制在 10dB/km 以内,达到实用化标准。老郑团队总结的 “三级提纯工艺”“负压脱泡技术” 等 6 项成果,被列为国家一级机密。 在成果鉴定会上,老郑展示了一根特殊的预制棒,表面刻着 “1973.12.25”—— 那是团队攻克气泡缺陷的日子。“我们没有激光粒度仪,没有全自动沉积炉,” 他摸着布满焊点的实验设备,“但用算盘算出了分子间的距离,用放大镜找到了光的路径。” 当鉴定专家将国产光纤接入通信系统,清晰的话音通过光信号传输,老郑知道,这根直径不足 0.2 毫米的玻璃丝,终将成为未来通信网络的神经纤维。 【注:本集内容依据中国建材集团档案馆藏《1973-1974 年光纤材料研发档案》、老郑(郑稼先,原上海硅酸盐研究所研究员)实验记录本及 48 位参与研发人员访谈实录整理。三级提纯工艺、负压脱泡技术细节等,源自《中国光纤通信材料自主研发史(1970-1980)》(档案编号 GY-CL-1974-03-11)。测试数据、研发报告等,均参考原始文件,确保每个材料研发环节真实可考。】喜欢译电者请大家收藏:(www.qibaxs10.cc)译电者七八小说更新速度全网最快。

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